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国际焦化:创新施策除隐患 精益求精保运行

作者: 吕德明 姜振玲   发布日期: 2025年08月12日

国际焦化坚持“深入一线、现场观察”处理现场隐患,针对备煤车间焦系统皮带频发“秒级”瞬时停机问题展开专项攻关,通过深入一线、技术创新与管理升级三方驱动,成功破解这一困扰生产的“隐形”故障,为设备长周期稳定运行提供了坚实保障。

以问题为导向的现场讨论

近期,备煤车间焦系统皮带连续发生3次特殊故障,每次停机仅持续数秒便自动恢复,短暂却频繁的异常给诊断带来极大困难。

“小问题往往是事故的导火索,防微杜渐才能确保安全。”专项攻关组组长在现场指出。他们运用现场观察、数据分析等精益工具开展全面复盘,从“人机料法环”五个维度深挖根源。

“是不是电气接点虚接导致的信号传输不稳定导致的”

“工艺人员在现场清扫时会无意碰触拉绳开关”

“控制系统信号采集可能存在延迟”

“还有环境粉尘对设备灵敏度也有影响”……

在现场的讨论中,问题的潜在诱因不断挖出。

以结果为导向的创新破题

面对瞬时故障“稍纵即逝”的特性,攻关小组打出整改组合拳。

“用老方法解决老问题是守旧,用老方法解决新问题时维持,用新方法解决老问题是改善,用新方法解决新问题是创新”。该公司机电管理部负责人在制定问题解决方案时要求。“要彻底从源头上解决问题。”

攻关小组联合电仪及维修人员将报警信号由常开点改为常闭点设计,彻底解决人员误触引发的"无痕停机"问题;更换焦系统PLC通讯卡件,优化数据传输路径;建立电控回路周期性紧固制度,修订皮带系统小修标准,将隐患消除在萌芽状态。 

从“救火”到“防火”的思维跃迁

在技术攻关同时,该公司同步推动管理升级,开发故障录屏功能实现过程可追溯,组建“设备管理台账”实施24小时动态监测,开展标准化作业专项培训。通过标准化作业与智能化监控相结合,设备故障判断准确率显著提升。

“这次攻关让我们深刻认识到,履职尽责不仅要解决问题,更要建立防患未然的机制。”该公司备煤车间负责人表示。此次问题排查和治理不仅实现故障率下降实效,更形成了“技术改进—标准完善—人员培训”的闭环管理模式,为其他系统设备维护提供了可复制的经验样板。