9月25日早班,随着机头侧一号支架顺利回撤并完成“关门”作业,这标志着转龙湾煤矿23205转23207工程取得阶段性胜利。在这场与时间赛跑的攻坚战中,矿业工程(安撤中心)安撤八队高效推进,仅用7天时间便完成了全部152组支架的回撤工作,并同步完成23207工作面二切眼109组支架安装任务。此次回撤任务较原计划提前10天完成,为后续23207工作面安装争取宝贵时间。
转龙湾煤矿23205工作面回撤期间,顶板压力大、自掘回撤通道未设置专用回撤通道与联巷,导致撤除作业难度远超以往。该工作面末采区域顶板破碎,存在漏矸风险,且回撤通道受采空区影响矿压显现明显,加之设备运输线路涵盖多处弯道,巷道宽度受限,支架等大型设备调运难度极大,进一步加剧了作业复杂性。
面对多重困难,安撤八队技术人员与矿方领导在回撤支架前期多次现场勘察,共同制定6项专项补充措施。经与矿方协调,在完成煤机与溜槽回撤后,同步推进转载机设备撤除与架前地坪施工,有效保障回撤过程的安全与效率。在缺乏传统回撤通道和联巷的条件下,他们选择工作面中段顶板与支架条件较好的78号支架位置,布置双向调架回撤掩护支架,形成从中部向溜头、溜尾双向同步回撤的作业布局。这一双向回撤方式显著提升了支架撤除效率。尽管机头侧顶板存在多处破网,顶板控制极为困难,但他们迎难而上、敢打敢拼,实现一个小班回撤9架、圆班回撤24架,并同步完成23207工作面6架安装任务。
针对60余吨重型支架的运输难题,他们为支架车加装起吊链、固定锁及安全绳,不仅有效防范了支架起吊过程中的滑链风险,还将单次运输时间缩短40%。依托智能监控系统实时追踪设备运输轨迹与人员位置,值班人员通过人员定位系统同步下达操作指令,构建起覆盖全流程的实时跟踪与安全防护网络。
面对设备多、运输压力大的情况,安撤八队严格执行支架车与铲板车的维修保养制度,全面保障胶轮车车辆的良好状态。在安装与回撤过程中,为确保车辆高效运转,维修人员实行24小时跟班作业,保障车辆在全负荷运行中的安全平稳。对于突发故障车辆,分管副队长高玉波与维修班班长紧密协调,迅速响应,确保运输环节顺畅无阻。在一次支架运输途中,因路况较差导致发动机油底壳漏油,维修人员钻入车底油污中连续抢修3小时,最终排除故障。
转龙湾煤矿23205工作面顺利撤除,不仅为复杂地质条件下设备回撤积累了宝贵经验,更充分彰显了“能征善战 敢打必胜”的安撤特种兵精神。他们通过优化工艺、强化管控、精准施策,成功破解回撤难题,打赢了这场攻坚克难的硬仗!