兖矿能源集团股份有限公司

您的位置: 首页
公司动态
职工风采

兴隆庄煤矿:精益巧思破难题 小改小革见实效

作者: 李丽华  闫斌   发布日期: 2026年01月29日

兴隆庄煤矿针对洗选发运中心750皮带机清扫器的一项微改造,以近乎零成本实现积料顽疾的彻底破解,成为矿井全员践行精益管理、以小创新实现大效益的典型范例,彰显出矿井深耕精益管理、推动降本增效的坚实成效。

聚焦顽疾,精益思维破局生产难题。在煤炭洗选输送环节,皮带机清扫器积料问题是行业内常见的生产痛点,该矿洗选发运中心750皮带机也长期受此困扰。长期以来,清扫器刮落的物料伴随喷淋水在皮带廊地面蔓延堆积,不仅造成作业现场环境脏乱,形成地面湿滑的安全隐患,更需投入大量人力进行频繁清理,久而久之形成了物料流失、人力耗费、管理冗余的三重浪费。这一“习以为常”的问题,在矿井精益管理理念的深度浸润下,成为该矿突破改进的切入点。面对难题,他们摒弃了增人加岗、被动应对的常规思路,引导其将精益思维贯穿问题解决全过程,把生产中的“堵点”“难点”视为挖潜增效的“着力点”,立足自身实际组建攻关小组,以消除浪费、创造价值为目标,聚焦750皮带机积料问题开展专项攻坚,让精益管理成为破解生产难题的核心思路。

一线攻关,巧思创新实现零成本改造。该矿始终坚持“问题在一线发现、方案在一线制定、成效在一线检验”的创新理念,鼓励技术骨干立足现场、主动作为。针对750皮带机积料难题,技术骨干们跳出“加强清扫、反复清理”的惯性思维,多次深入皮带廊现场勘察物料输送、掉落、堆积的全流程,聚焦问题本源寻找从源头破解的方案。经反复研讨论证,最终敲定极简高效的改造方案:在清扫器下方精准开凿导流洞口,配套安装导流槽,利用重力作用让刮落的物料与喷淋水混合后,通过导流槽直接流入下游斗提机,重新返回生产系统实现循环利用。整个改造过程依托矿井现有材料、车间自有技术力量完成,无需采购新设备、外聘专业人员,真正实现近乎零成本投入,用一线巧思让小改造发挥大作用,也体现出矿井职工过硬的技术素养和主动创新的责任担当。

成效凸显,微改造释放多维综合效益。改造后,750皮带机皮带廊内的积料问题彻底解决,地面湿滑的安全隐患被全面消除,作业现场环境得到根本性改善,为职工营造了安全、整洁的作业环境,并且无需再安排专人专职清理积料,大量人力成本得到节约,职工可将更多精力投入到设备巡检、维护等核心工作中,提升了整体生产效率。刮落的煤炭物料通过导流槽实现“颗粒归仓”,彻底杜绝了物料流失问题,真正实现了变废为宝。这一小小的改造,以极低的投入实现了安全、环境、效益的多重提升,其综合效益远超改造本身,成为矿井小改小革降本增效的生动实践。

精益落地,点滴创新凝聚发展合力。750皮带机清扫器的成功改造,是该矿将精益管理理念深植一线、落地生根的一个缩影。该矿始终坚信,精益管理蕴藏在生产的每一个细节之中,破除“历来如此”的思维定式,把每一个生产问题点转化为改进点、创新点,就是挖潜增效的关键。近年来,矿井持续厚植创新沃土,完善创新激励机制,引导各单位、各岗位职工从身边小事做起,围绕生产工艺、设备运行、现场管理等方面开展小改小革、微创新,从一根螺丝、一条管道的优化,到一台设备、一个系统的改造,一系列接地气、见实效的创新成果在一线接连落地,精益之花在矿井各个角落持续绽放,为矿井高质量发展注入源源不断的创新创效动能。