兖矿能源集团股份有限公司

您的位置: 首页
公司动态
职工风采

从1.1%到0.6% 向0.3%进发——记国际焦化指标攻坚提升之路

作者: 姜振玲  石乐斌   发布日期: 2026年04月08日

国际焦化以“精益求精、永不止步”的奋斗姿态,锚定“一主业、两基地”发展定位,紧扣精益运营的核心要求,用一串数字的迭代书写攻坚的足迹,用一段奋进的征程诠释实干的担当。

“嘀嘀嘀——”电捕设备又跳车了。

主控中心操作人员盯着屏幕上跳动的数值,眉头紧锁。

 

初战受阻 常规调整收效甚微

 问题出在哪?该公司新建焦炉采用的是单孔集气管压力控制模式,这与公司本部的传统方式完全不同。技术团队第一时间预判为氧含量异常,很可能与装煤时段的炭化室压力控制有关。

于是,一场围绕压力控制的优化调整迅速展开。然而,几轮尝试下来,氧含量的峰值波动虽然有所缓解,但整体水平始终顽强地停留在1%左右。电捕跳车的风险,像一根刺,扎在每个人心里。

“该调的调了,该试的试了,为什么就是下不去?”大家意识到,问题可能不在表面。

 对标取经 从“差不多”到“差多少”

 闭门造车难破局。团队决定走出去,向先进看齐。日前,该公司技术骨干组成对标小组,奔赴首山焦化。一进厂门,他们就直奔主题,同样的单孔控制模式,为什么人家的氧含量能稳定在0.3%?首山焦化的同行毫无保留,从装煤操作、压力管控到管道维护,一一拆解。双方逐项比对后,一个耐人寻味的结论浮出水面,装煤流程、基础工艺参数,两家几乎没有差别。

“既然操作和参数都一样,那问题大概率出在我们自己的系统里,而且是隐蔽的地方。”对标小组回来后,语气笃定。

 精准布阵 两张“作战图”锁定疑点

 思路一通,方法自来。团队迅速制定了两项硬措施。第一招,专业设备开路。紧急采购真空取样泵,准备对负压管道实行分区段“体检”,用数据说话,精准锁定泄漏区域,避免大海捞针式排查。第二招,一张图管到底。技术人员亲手绘制负压管道流程图,把所有管道接口、阀门、放空点一一标注清楚。同步建立隐患排查台账,按图索骥,逐点、逐段、逐设备核验,绝不漏掉一个接口,绝不放过一处盲区。

“图纸一出来,每个人心里都有了一张作战地图。”项目负责人打了个比方。

拔除“钉刺” 一个阀门引发转折

 图纸在手,现场核验紧锣密鼓地展开。很快,焦炉六处现场放空点进入视线。团队逐台检查,不放过任何细节。终于,一个隐蔽的“元凶”浮出水面,一台放空阀门的密封氨水阀开度不足,未能形成有效液封。在负压状态下,外界空气被源源不断地抽入管道。

找到症结的那一刻,现场一片振奋。操作人员立即调整氨水开度,中控中心屏幕上,氧含量曲线应声下降——从1.1%直落至0.6%,降幅接近一半,生产运行恢复了平稳。

 精益求精 目标直指0.3%

 攻坚不停步,奋进无止境。0.6%不是终点,而是向0.3%进发的新起点,距离行业标杆0.3%的水平,他们选择锚定更高目标、勇攀质量高峰。

真空取样泵即将投用,一场分区段“CT式”排查已经排上日程。一段一段查,一个点一个点过,直到把剩余隐蔽漏点全部揪出来,全力向0.3%的目标迈进。

从1.1%到0.6%,再到目标0.3%,这是一场与细节较真的攻坚战。一个不起眼的阀门液封失效,曾经困扰整个团队数周,而正是这种“死盯到底”的韧劲,让问题无处遁形。向着更高标准,他们步履不停。